變壓器的預防性試驗項目很多。主要包括常規的絕緣特性試驗,油中溶解氣體色譜分析,以及繞組直流電阻測量等。在《電力設備預防性試驗規程》中測量繞組直流電阻這一項目?jì)H次于色譜分析排在第二位,可見(jiàn)其重要性,多年來(lái)的實(shí)踐證明,測量變壓器繞組的直流電阻能有效檢查繞組焊接質(zhì)量,分接開(kāi)關(guān)接觸是否良好,引出線(xiàn)及繞組有無(wú)折斷、關(guān)聯(lián)支路是否正確、層間有無(wú)短路等缺陷。正常的變壓器三相直流電阻基本平衡,差值*大不超過(guò)三項平均值的2%或4%。然而在實(shí)際測試過(guò)程中經(jīng)常會(huì )遇到一些特殊情況,這些情況綜合來(lái)看無(wú)非*是兩大方面,一是不平衡,二是測不準。本文從原理出發(fā)給出這些特殊情況的分析及處理方法。
1.概述
測量直流電阻無(wú)非兩種方法:一是電壓降法,二是電橋法。對一般導體而言?xún)煞N方法均可快速測量出數據,但是,由于變壓器繞組的引線(xiàn)結構各不相同;導線(xiàn)質(zhì)量、連接情況、分接位置等諸多因素的影響,再加上繞組本身還是一個(gè)大的電感,所以實(shí)際測量中會(huì )出現許多特殊情況,下面*兩大方面具體分析:
2.變壓器繞組直流電阻不平衡率超標的原因分析防止措施:
2.1原因之一:引線(xiàn)電阻的差異
中小型變壓器的引線(xiàn)結構示意圖如附圖所示。
由附圖可見(jiàn),各線(xiàn)繞組的引線(xiàn)長(cháng)短不同,因此各項繞組直流電阻值*不同;有可能導致其不平衡率超標。根據變壓器引線(xiàn)結構的具體尺寸,S9—1000/10及SL7—315/613變壓器附壓側直流電阻及不平衡率的計算值及實(shí)測值列于表1
表1 變壓器的直流電阻及不平衡率
型號 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
||||
ao |
bo |
co |
相 |
線(xiàn) |
||
S-1000/10 |
計算 |
0.0006789 |
0.0006545 |
0.0006831 |
4.25 |
2.13 |
實(shí)測 |
0.0006769 |
0.0006512 |
0.0006807 |
4.41 |
2.20 |
|
SL7-315/6.3 |
計算 |
0.0020977 |
0.0020339 |
0.0021722 |
4.58 |
2.29 |
實(shí)測 |
0.002036 |
0.001992 |
0.00211 |
5.77 |
2.88 |
防止措施:由表1可見(jiàn),由于引線(xiàn)的影響可導致變壓器繞組的不平衡率超標。對于三項線(xiàn)圈直流電阻非常相近的變壓器,a、c兩相繞組的直流電阻受引線(xiàn)的的影響*大,因為a、c端部引線(xiàn)較b長(cháng),再加上N離X、Z較Y遠些,因此不平衡系數容易超標。
為消除引線(xiàn)差異的影響采取下列措施:
(1)在保證機械強度和電氣絕緣距離的情況下,盡量增大附壓套管間的距離,使a、c相的引線(xiàn)短,因而引線(xiàn)電阻減小。這樣可以使三項引線(xiàn)電阻盡量接近。
(2)適當增加a、c相首尾引線(xiàn)銅排(鋁排)的厚度或寬度。如能保證各相的引線(xiàn)長(cháng)度和截面之比近似相等,則三相電阻值也近似相等。
(3)適當減小b相極引線(xiàn)的截面。在保證引線(xiàn)允許截流量的條件下,適當減小b相引線(xiàn)截面使三相引線(xiàn)電阻近似相等,這也是一種可行的辦法。
(4)尋找中性點(diǎn)引線(xiàn)的合適焊點(diǎn)。對a、b、c三相末端連接銅(鋁)排,用儀器找出三相電阻相平衡的點(diǎn),然后將中性點(diǎn)引出線(xiàn)焊在此點(diǎn)上。
(5)在*長(cháng)引線(xiàn)的繞組末端連接線(xiàn)上并聯(lián)銅板(如圖1ZY引線(xiàn)之間)以減少其引線(xiàn)電阻。
(6)將三個(gè)線(xiàn)圈中電阻值*大的線(xiàn)圈套在b相,這樣可以彌補b相引線(xiàn)短的影響。
(7)對上述方法,在實(shí)際中可以選擇其中之一單獨使用,也可綜合使用。
2.2原因之二:導線(xiàn)質(zhì)量
實(shí)測證明,有的變壓器繞組的直流電阻偏大,有的偏差較大,其主要原因是某些導線(xiàn)的銅和銀的含量低于*標準規定限額。有時(shí)即使采用合格的導線(xiàn),但由于導線(xiàn)截面尺寸偏差不同,也可以導致繞組直流電阻不平衡率超標。例如用三盤(pán)3.15×10的扁銅線(xiàn)分別繞制某臺變壓器的三相繞組,導線(xiàn)銅材的電阻率很好,R20=0.017241Ωmm2/m,截面尺寸都合格,只是其中一盤(pán)的尺寸是*大負偏差:窄邊a為-0.03,寬邊b為-0.07;圓角半徑r為+25%,而另兩盤(pán)的尺寸是*大正偏差:a為+0.03,b為+0.07;r為-25%,經(jīng)計算,*大負偏差的一盤(pán)線(xiàn),其導線(xiàn)截面Smim=30.126mm2,每米電阻R20=0.0005723Ω/m,而*大正偏差的兩盤(pán)線(xiàn),其導線(xiàn)截面積Smax=31.713mm2,R20=0.0005436Ω/m。對這臺變壓器,即使排除其他因素的影響,其直流電阻不平衡率也達5.18%。
再如,某臺6300kVA的電力變壓器,其高壓側三相直流電阻不平衡率超過(guò)4%,經(jīng)反復檢查發(fā)現B相繞組的鋁線(xiàn)本身質(zhì)量不佳。
為消除導線(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的因素可采取下列措施:
(1)加強對入庫線(xiàn)材的檢測,控制劣質(zhì)導線(xiàn)流入生產(chǎn)的現象,以保證直流電阻不平衡率合格。
(2)把作為標準的*小截面Smin改為標稱(chēng)截面,有的廠(chǎng)采用這種方法,把測量電阻值與標稱(chēng)截面的電阻值相比較,這樣*等于把偏差范圍縮小一半,有效地消除直流電阻不平衡率超標現象。
2.3原因之三:連接不緊。
測試實(shí)踐表明,引線(xiàn)與套管導桿或分接開(kāi)關(guān)之間連接不緊都可能導致變壓器直流電阻不平衡率超標。例
(1)某SJL—1000/10型配電變壓器,其直流電阻如表2所示。
表2變壓器直流電阻及不平衡率
測試時(shí)間 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
||
ao |
bo |
co |
||
預試 |
0.001072 |
0.001073 |
0.001495 |
39.46 |
處理后 |
0.001072 |
0.001073 |
0.001081 |
0.84 |
由表2可知,變壓器直流電阻不平衡率遠大于4%,所以懷疑繞組系統有問(wèn)題。在綜合分析后經(jīng)吊芯檢查,發(fā)現C相低壓繞組與套管導電銅螺栓連接處的軟銅排發(fā)熱變色,連接處的緊固螺母松了。清除氧化層,鎖緊緊固螺母后再測不平衡率符合要求。
(2)某臺SFSL1—10000/110型降壓變壓器的中壓繞組的直流電阻不平衡率如表3。
由表3可知,變壓器中壓繞組直流電阻不平衡率遠大于2%。綜合分析后,經(jīng)吊罩檢修確認,中壓繞組B相第六個(gè)分接引線(xiàn)電纜頭螺牙與分接開(kāi)關(guān)導電柱內螺牙連接松動(dòng)。
表3 變壓器直流電阻
分接位置 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
||
Aom |
Bom |
Com |
||
IV |
0.316 |
0.385 |
0.317 |
20.3 |
V |
0.308 |
0.346 |
0.307 |
12.18 |
(3)某臺SFSLZB—50000Kva/110型變壓器,色譜分析結果異常,又測試35kV側直流電阻,A相為0.0604Ω,B相為0.0550Ω,C相為0.0550Ω??梢?jiàn)A相直流電阻增大,經(jīng)現場(chǎng)進(jìn)一步檢查是35KV側A相套管銅棒與引線(xiàn)間的接觸不良。
(4)某臺SFSLB1—31500/110型變壓器,預防性試驗時(shí)發(fā)現35kV側運行Ⅲ分接頭直流電阻不平衡率超標。測試結果如表4。
測試時(shí)間 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
||
Aom |
Bom |
Com |
||
預試 |
0.116 |
0.103 |
0.103 |
12.1 |
復試(轉動(dòng)分接開(kāi)關(guān)后) |
0.1167 |
0.1038 |
0.1039 |
11.9 |
由表4可見(jiàn),35kV側直流電阻不平衡率大于2%,懷疑分接開(kāi)關(guān)有問(wèn)題,故轉動(dòng)分接開(kāi)關(guān)后復測,其不平衡率仍然很大,又分別測其他幾個(gè)分接位置的直流電阻,其不平衡率都在11%以上,而且規律都是A相直流電阻偏大,好似在A(yíng)相線(xiàn)圈中串入一個(gè)電阻這一電阻的產(chǎn)生可能出現在A(yíng)相線(xiàn)圈的首端或套管的引線(xiàn)連接處,是連接不良造成。經(jīng)分析確認后,停電打開(kāi)A相套管下部的手孔門(mén)檢查,發(fā)現引線(xiàn)與套管連接松動(dòng)(螺絲連接),主要由于安裝時(shí)無(wú)墊圈引起,經(jīng)緊固后恢復正常。
(5)某臺10000KVA、60kV的有載調壓變壓器,在預試時(shí)發(fā)現直流電阻不合格,如表5所示。
表5 變壓器直流電阻
分接位置 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
||
AO |
BO |
CO |
||
Ⅶ |
1.140 |
1.217 |
1.139 |
6.7 |
Ⅷ |
1.118 |
1.198 |
1.116 |
7.1 |
Ⅸ |
1.139 |
1.219 |
1.137 |
7.0 |
由表5可見(jiàn),在三個(gè)分接位置,B相的直流電阻均較其他兩項大7%左右。分析認為B相接觸不良。停電檢查發(fā)現,確是B相穿纜引線(xiàn)鼻子與將*帽接觸不緊造成的。
由上述,消除連接不緊應采取下列措施:
(1)提高安裝與檢修質(zhì)量,嚴格檢查各連接部位是否連接良好。
(2)在運行中,可利用色譜分析結果綜合判斷,及時(shí)檢出不良部位,及早處理。
2.4原因之四:分接開(kāi)關(guān)接觸不良
有載和無(wú)載分接開(kāi)關(guān)接觸不良的缺陷,是主變壓器各類(lèi)缺陷中數量*多的一種,約占40%。給變壓器安全運行帶來(lái)很大威脅。例如:
(1)某臺SFSLB1—20000/110型主變壓器,預試時(shí)直流電阻三相平衡,但運行8個(gè)月后,110kV側中相套管?chē)娪?,溫度達84℃。色譜分析結果認為該變壓器內部有熱故障,*熱點(diǎn)溫度為150—300℃,分析是導電回路接觸不良造成的。又進(jìn)行直流電阻測試,
在中壓運行分接位置Ⅳ時(shí)的結果是Aom為0.286Ω,Bom為0.281Ω,Com為0.35Ω,不平衡率為24.55%。其他部位測試結果正常,這樣*把缺陷范圍縮小在中壓C相繞組的引線(xiàn)→分接開(kāi)關(guān)→套管之內。吊芯檢查發(fā)現中壓C相分接開(kāi)關(guān)Ⅳ分頭的動(dòng)靜觸頭接觸不良,且有過(guò)熱變色和燒損情況。更換分接開(kāi)關(guān)后,運行良好。
(2)某臺OTSFTSB—120000/220型主變壓器,色譜分析發(fā)現變壓器內部有過(guò)熱故障。測直流電阻發(fā)現相間不平衡率達7.4%。如表6。
表6 變壓器直流電阻
測試時(shí)間 |
直流電阻(Ω) |
*大不平衡率(%) |
說(shuō)明 |
||
AO |
BO |
CO |
|||
預試(83.11.24) |
0.7000 |
0.7000 |
0.6980 |
0.286 |
油28℃,氣8℃ |
故障后(84.9.17) |
0.7875 |
0.7344 |
0.7320 |
7.4 |
油36℃,氣19℃ |
轉動(dòng)后 |
0.7490 |
____ |
____ |
____ |
A相分接開(kāi)關(guān)倒4圈 |
轉動(dòng)后 |
0.7392 |
____ |
____ |
____ |
A相分接開(kāi)關(guān)倒2圈 |
轉動(dòng)后 |
0.7318 |
____ |
____ |
____ |
A相分接開(kāi)關(guān)倒2圈 |
由表6可知,直流電阻不平衡率為7.4%,且A相直流電阻較上年增長(cháng)11.2%,所以通過(guò)綜合分析判斷為A相分接開(kāi)關(guān)接觸有問(wèn)題。后經(jīng)幾次追蹤分析,問(wèn)題依然存在,*后由人孔門(mén)進(jìn)入變壓器檢查,發(fā)現A相分接開(kāi)關(guān)動(dòng)靜觸頭接觸不良,燒傷兩處。吊罩更換分接開(kāi)關(guān)運行正常。
分接開(kāi)關(guān)接觸不良的直接原因是:接觸點(diǎn)壓力不夠和接點(diǎn)表面鍍層材料易于氧化,而根本原因則是結構設計有不合理之處,也沒(méi)有采取有效的保證接觸良好的措施。改善接觸不良的主要措施有:
(1)在結構設計上采取有效措施保證接觸頭接觸良好。
(2)避免分接開(kāi)關(guān)機件的各部分螺釘松動(dòng)。
(3)有載調壓開(kāi)關(guān)5—6年至少應檢修一次。即使切換次數很少,也應照此執行。
變壓器繞組斷股往往導致直流電阻不平衡率超標,例如,某電廠(chǎng)SFPSL—12000/220型主變壓器,色譜分析結果發(fā)現總烴含量急劇增長(cháng),測直流電阻,其結果是高、低壓側與制造廠(chǎng)及歷年的數值相比較無(wú)異常,但中壓側的直流電阻A、B相偏大,如表7所示的換算值。
表7 變壓器直流電阻值 (Ω)
測試單位 |
實(shí)測值 |
換算值 |
*大不平衡 率(%) |
|||||
RAB |
RBC |
RAC |
RA |
RB |
RC |
|||
制造廠(chǎng) |
10℃ |
0.094 |
0.9435 |
0.09428 |
0.141 |
0.14069 |
0.1417 |
0.7% |
75℃ |
0.12 |
0.12045 |
0.12036 |
|
|
|
|
|
電廠(chǎng) |
15℃ |
0.103 |
0.09645 |
0.1025 |
0.157 |
0.1549 |
0.1396 |
11.56% |
75℃ |
0.1288 |
0.12056 |
0.12813 |
|
|
|
|
在分析A、B相直流電阻增大的原因時(shí),考慮到變壓器在運行中曾遭受過(guò)兩次嚴重短路電流沖擊,所以懷疑是繞組斷股,經(jīng)解體檢查發(fā)現,故障點(diǎn)部位在A(yíng)相引線(xiàn)在套管的根部附近,并且A相套管根部與套管均壓帽焊在一起,引線(xiàn)燒斷的面積為42.3mm2,占總截面積的10%。由于故障點(diǎn)在A(yíng)相引線(xiàn),所以與該引線(xiàn)相連接的B相直流電阻也增大。
為消除由于斷股引起的直流電阻不平衡率超標,宜采取的措施有:
(1)變壓器受到短路電流沖擊后,應及時(shí)測量其直流電阻,及時(shí)發(fā)現斷股故障,及時(shí)檢修。
(2)利用色譜分析結果進(jìn)行綜合分析判斷,經(jīng)驗證明,這是一種有效方法。
3.變壓器直流電阻測量數值不穩的原因分析和防止措施:
3.1原因之一:過(guò)渡過(guò)程穩定時(shí)間太長(cháng)。
從電工學(xué)知道,測量繞組電阻的過(guò)渡過(guò)程的方程式為:
U=iRx+Ldi/dt
I=U/Rx(1-e-t-/T )
式中T——時(shí)間常數,等于L/Rx;
Rx——被測繞組電阻
L——被測繞組電感
用這一方程式,在瞬時(shí)電流I達到穩定值I=U/Rx過(guò)程中,選取不同的充電時(shí)間t來(lái)計算I。其結果列于表8中。很明顯,當t=5T時(shí)穩定電流達到99.5%I,尚存在0.5的電流誤差,因此在充電時(shí)間小于5T時(shí)測量值會(huì )出現不穩定現象(指針指向負端)。變壓器高壓繞組有很大的電感和較小的電阻,電感達到數百甚至數千H,而電阻一般在1×10-1-~1×102Ω之間。這*使得充電時(shí)間常數較大(T=L/Rx較大),例如:120MVA變壓器測高壓繞組測量一個(gè)電阻值時(shí)充電時(shí)間大約24分鐘,在未穩定以前,電橋一直不平衡,出現測量不穩定現象。
表8 電流i和充電時(shí)間的關(guān)系
t |
0 |
T |
2T |
3T |
4T |
5T |
∞ |
i |
0 |
0.63I |
0.865I |
0.95I |
0.98I |
0.995I |
I |
縮短穩定時(shí)間的方法:
(2)恒流源加助磁的方法,其基本目的是為了減小電感。當測量低壓側繞組直流電阻時(shí),使高壓側繞組通以勵磁電流,它等效于在低壓側繞組加大電流,這樣使鐵心磁通密度過(guò)飽和,因而電感下降,則時(shí)間常數L/R下降。
(3)高壓充電,低壓測量法,如下圖所示
工作時(shí)取U1為U2的10倍以上,U2為電橋電源,D的反向電壓應大于U1合K1,K2待電流表指示電流達I=U2/Rx時(shí),斷開(kāi)K1,這樣便可很快地測量了。
(4)使用新型快速測試儀,如3381變壓器直流電阻測試儀,PS-Ⅱ感性負載低電阻微歐計等。
3.2原因之二:儀器及測量引線(xiàn)的原因。
當測量引線(xiàn)接觸不好時(shí)出現斷路,無(wú)論是電壓回路還是電流回路斷線(xiàn),電橋均不能平衡。當雙臂電橋B按鈕下的接點(diǎn)接觸不好時(shí)會(huì )出現指針左右擺動(dòng)現象,對此可采取下列措施:
(1)測試前保證測量引線(xiàn)完好,接頭氧化層處理干凈。
(2)打開(kāi)QJ44雙臂電橋檢查電池正常,對B按鈕下常開(kāi)接點(diǎn)的黑色氧化層用砂紙處理。
(3)使用新型直流電阻快速測試儀代替QJ44雙臂電橋。
3.2原因之三:外界干擾使測量數值不穩。
當中性點(diǎn)引線(xiàn)不拆時(shí),外界電磁干擾會(huì )通過(guò)引線(xiàn)傳遞入儀器內部使放大器輸出有擺動(dòng)。測量一次繞阻時(shí),如果二次繞阻接地短路線(xiàn)不拆除時(shí),二次繞阻中有感應電勢會(huì )干擾一次繞組的測量。另外,溫度不穩定,不平衡時(shí),也使測量數值不準,溫度高的部分出現正偏差,溫度低的出現負偏差。
防范措施:
(1)測量時(shí)盡量使變壓器引線(xiàn)全部拆除(包括中性點(diǎn)引線(xiàn)),特別是接地的引線(xiàn)。
(2)測量時(shí)應保證非被試繞組開(kāi)路。
(3)測量前應保證儀器完好,電池電量充足,需要預熱穩定的一定要等儀器穩定后再測量。
(4)在溫度不穩定情況不盡量避免測試直流電阻,待氣溫聚變后穩定時(shí)再測量,防止變壓器內外溫差過(guò)大,以及日照影響使直流電阻不穩定對測量的準確性造成影響。
4.結論
綜合上述所寫(xiě)說(shuō)明,變壓器直流電阻測量方法雖然簡(jiǎn)單,但是數據分析時(shí)要考慮全面,特別是對異常數據的分析,要掌握其中的技巧,深刻理解變壓器的原理。認真、冷靜地分析故障的類(lèi)型和性質(zhì),。熟練的使用好試驗儀器。平時(shí)多注意積累經(jīng)驗,總結、分析以往的每一次測試工作,*能收到滿(mǎn)意的效果。